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发电机出口电压互感器匝间短路故障分析与计算-华电技术pdf

发布时间: 2024-07-17 23:02:56来源:bobapp官方下载安卓版

  第40卷 第10期 华电技术 Vol.40No.10 2018年10月 HuadianTechnology Oct.2018 发电机出口电压互感器匝间短路 故障分析与计算 马云飞 (大唐华中电力试验研究院,郑州450001) 摘要:以一起发电机出口电压互感器故障引起定子接地保护动作为例,通过综合分析故障录波波形、试验数据,判断保 护动作是由电压互感器一次侧匝间短路引起的。对电压互感器匝间短路引起故障相对地等效阻抗降低,进而引起机端 电压不平衡进行等效电路的分析与计算,有助于深入理解匝间短路过程。最后讨论了引起匝间短路的几种可能情况及 预防的方法,可为发电机出口电压互感器的监控和安全运行提供参考。 关键词:电压互感器;匝间短路;等效电路;预防措施 中图分类号:TM621.7+1文献标志码:A文章编号:1674-1951(2018)10-0015-04 600MW。经离相封闭母线引言 下简称主变)相连,以单元方式接入 330kV系统。 电压互感器(PT)作为电力系统中测量、保护的 发电机出口有 3组 PT,其中 1PT和 2PT型号为 重要设备,在发电厂、变电所等输电和供电系统中得 JDZX16-22,3PT型号为JDZX16-22G,均为大连北 [1] 方互感器厂生产。该机组于2013年大修,3组 PT 到广泛应用 。近年来,发电机出口PT一次绕组匝 间短路导致保护动作甚至机组非停事故时有发生, 各项常规预试验合格,每年开展1次空载电流测试, 极度影响电厂发电机的监控和稳定运行。文献[2] 试验合格。 通过一次绕组匝间短路造成发电机基波零序保护动 2017年3月16日,该发电机组带有功423MW, 作跳机实例,从保护原理及故障信息的角度分别对 无功43.7MV·A,发变组保护及励磁系统正常运 基波零序电压型和注入式定子接地保护动作行为进 行。12:17:30,#4发变组保护A,B柜同时报“定子 接地 ”保护动作,主变高压侧3371开关、3370开 行分析,考察了保护配合整定方案及灵敏度。文献 3U 0 [ 关,厂用10kV14A/14B/14C开关,Q02灭磁开关跳 3]对机端PT一次绕组匝间短路时的电气特征进 行分析,得出对地电压最高相的下一相即为故障相 闸,厂用10kV切换装置动作,备用开关切换成功。 这一结论,通过故障案例验证了理论分析的正确性。 停机检查后发现,机端 1PTB相存在故障。由于发 目前,针对 PT匝间短路故障案例的分析比较 电机出口PT无备品,该电厂采用临时措施将1PT拉 多[4-5],但结合匝间短路前后电气等效电路图开展 出,并将 1PT的二次负载并接至 2PT二次侧。 深入分析与计算的并不多见。 22:30,机组并网,运行正常。 本文以一起发电机出口PT故障引起发电机变 2故障过程分析与处理 压器组(以下简称发变组)保护动作事件为例,通过 故障录波波形、试验数据的综合分析判断,认为保护 2.1故障录波分析 动作是由PT一次侧匝间短路引起的。其次对PT匝 该发变组采用美国GE公司生产的G60微机保 间短路引起故障相对地等效阻抗降低,进而引起机 护装置,其中“定子接地3U”保护取机端零序电压 0 端电压不平衡进行等效电路的分析与计算。最后讨 和中性点零序电压,机端零序电压定值为5V,中性 论了引起匝间短路的几种可能情况及预防措施。 点零序电压定值为11V,保护延时为6s。图1为 #4 发变组A柜故障录波波形。从图1可以看出,保护 1故障实例 动作前发电机三相电压出现不平衡现象:A,C相电 # 某发电厂 4发电机为东方电机厂生产的QFSN- B相电压偏低。跳闸时刻发电机机端零序 压偏高, 600-2-22D型产品,额定电压为22kV,额定功率为 电压A柜为21.4V,B柜为25.9V(两柜电压信号取 自不同的机端PT),发电机中性点零序电压为37.0 收稿日期:2017-11-07;修回日期:2018-08-02 V左右(两柜取自同一PT),均远远大于定值,保护 ·16· 华电技术 第40卷 2.3故障综合诊断 综合故障录波和试验测量数据,判断此次故障 是由PT一次绕组匝间短路故障引起的。匝间短路 往往跟PT生产、制造中质量不良或工艺缺陷有关。 在长期高电压下运行,绝缘材料老化加剧,绝缘强度 降低,最终引发匝间绕组短路,发电机机端故障相电 压下降,机端三相电压不平衡,造成保护动作。 # 图1 4发变组A柜故障录波波形 动作正确。 3机端PT一次绕组匝间短路等效电路分析 机组停机后,对机端出口电压互感器二次回路 与计算 进行检查,绝缘合格,接线正确,发变组保护逻辑正 发电机系统及出口PT等效电路如图 2所 确。测量发电机三相定子绕组残压,A相为27.0V, [6] 示 。图中:E,E,E 分别为发电机定子 A,B,C B相为18.9V,C相为24.2V,机端一次电压不平 A B C 三相的电动势;R 为中性点对地电阻;C,C,C 为 衡。随后将发电机出口6台电压互感器(1PT,2PT) N A B C 每相对地等效电容;Z,Z,Z 为 PT一次对地 依次拉出,在1PTB相电压互感器拉出后,测得三相 A B C 阻抗。 定子绕组残压均为23.0V。最后将发电机空载升压 至额定值,检查发电机三相电压均为22.0kV,三相 电压正常。由此可以判断,发变组保护动作与 1PT B相故障有关。 2.2试验测量分析 为了进一步分析 1PTB相故障原因,分别对该 PT进行绝缘电阻、一次绕组直流电阻、空载电流的 测量,试验时温度为19℃,相对湿度为44%,测试结 果见表1~表3。 图2发电机系统及出口PT的等效电路 表11PTB相绝缘电阻 GΩ 发电机机端每相对地导纳为 绕组 一次绕组 1a1n 2a2n dadn 1 Y =jC + A ω A 绝缘电阻 >10 >10 >10 >10 Z  A  表21PTB相历年一次绕组直流电阻 k  Ω 1 Y =jC + , (1)  B ω B Z 2017-03-17  B 试验日期 2008-06-19 2016-03-11 (故障后)  1  Y =jC +  C ω C 直流电阻 1.870 1.810 1.545 Z C 式中:Y,Y,Y分别为机端A,B,C相对地导纳; 注:表中直流电阻均为换算到25℃时的电阻值。 A B C ω 表31PTB相空载电流 为角频率。 测试绕组 试验日期 施加电压/V 空载电流/A 由基尔霍夫电流定律可得 · 2016-03-11 109.60 2.2 U · · · · NN0 =-[(E +U )Y +(E +U )Y + 1a1n 2017-03-17 R A NN0 A B NN0 B N 1.04 2.2 (故障后) · · (E +U )Y], (2) C NN0 C 测试结果分析如下。 · 式中:U 为发电机中性点对地零序电压。 NN0 (1)从表1可以看出,一次绕组及3个二次绕 由式(2)可得: 组绝缘电阻均正常,说明绕组无接地现象。 · · · · EY +EY +EY (2)从表 2可以看出,故障后直流电阻相比 U =- A A B B C C 。 (3) NN0 1 2008年的测量值减小了17.4%,说明PT一次绕组 Y +Y +Y + A B C R N 存在匝间短路情况。 机组正常运行时,近似认为三相对地等效电容 (3)对1PTB相进行空载电流测量,当二次侧 相等, PT一次对地阻抗相等,则机端三相对地导纳 电压仅为1.04V时,二次侧电流就达到了2.2A,远 · 相等,N与N 重合,U ≈0。 小于正常预试时所加电压值。 0 NN0 第10期 马云飞:发电机出口电压互感器匝间短路故障分析与计算 ·17· 机端三相对地电压为 侧电压仅为1.04kV时,二次侧电流达到2.2A。而 · · · 正常运行时,试验电压升至109.6V,二次侧电流达 U =E +U A A NN0 · · · 到2.2A,因而有下式 U =E +U 。 (4) { B B NN0 Z ≥109.6Z =105.4Z 。 (5) · · · B 039 B0 B0 1. U =E +U C C NN0 从上述故障案例来看,1PTB相发生一次绕组 从式(5)可以看出,PT一次绕组匝间短路后等 效阻抗 Z 远小于正常运行下的阻抗 Z 。考虑 B0 B 匝间短路,假定故障后B相一次对地阻抗变为Z , B0 若给出互感器故障前后的等效电路,有助于对比分 漏磁通的变化关系较为复杂,本文不作具体的公式 析,如图3所示。 推导,仅通过等效电路图的变化来直观说明。 对应于PT匝间短路后发电机中性点的偏移, · [3] 以E 为参考相,有以下公式 。 A · · U =(-X+jY)E, (6) NN0 A 式中:X,Y均大于零,大小与N 及R 有关。 12 N 当B相发生短路时,发电机端三相对地电压用 故障相的电动势来表示,有以下关系式。  · · · 1 3 · U =E +U = -X+ +jY+槡 E A A NN0 [ ( ) ( ) ] B  2 2  · · · ·  U =E +U =[(1-X)+jY]E 。(7) B B NN0 B   · · · 1 3 · U =E +U = -X+ +jY-槡 E  C C NN0 [ ( ) ( ) ] B 2 2 图3PT等效电路 由式(7)可得 发电机出口PT正常运行时,二次侧近似开路。 · > · U U A C 因此其等效电路近似于一个双绕组降压变压器空载 · · U > U 。 (8) 运行[7],其等效电路如图3a所示。图中:r,l和 { A B 1 1 · · U > E r,l分别为一、二次侧绕组的电阻和漏感;u,N 和 A B 2 2 1 1 可见,B相发生匝间短路时,A相电压最大。与 u,N 分别为一、二次侧绕组端电压和匝数。 2 2 当互感器一次侧发生匝间短路时,假定短路在 上述故障案例中故障录波数据进行对比,印证了此 结论的正确性。 绕组中间某部分,设短路匝数为N12,此时绕组被分 为3部分,用N +N 来表示剩余绕组匝数,则有 11 13 4PT匝间短路原因分析及预防措施 N +N =N -N 。对于短路绕组匝数N 这一部 11 13 1 12 12 4.1原因分析 分,其自身仍是闭合线圈,相当于产生了一个新的 引起PT匝间短路的原因有很多,大体上从外 “变压器”绕组,仍然具有变压器的功能。因此,匝间 部工况和PT本体两个方面来做多元化的分析。 短路可以认为等效电路结构由双绕组变成三绕组变 (1)与PT直接相连封闭母线的绝缘能力。若 压器,对应等效电路如图3b所示。图中:r +r, 11 13 绝缘下降,发电机运行过程中会出现闪络、对地放电 l +l分别为短路后一次侧绕组的电阻和漏感; 11 13 等现象,会对PT一次绕组形成电压的波动冲击[8]。 r,l分别为短路绕组的电阻和漏感;r为电弧电 12 12 d (2)PT二次绕组存在短路、过负荷甚至误接线绕组近似短路运行。 从图3a可以看出,空载运行时回路中励磁阻抗 等现象。 起主导作用。由于励磁阻抗往往较大,呈现高阻抗 (3)PT在生产、制造中存在质量不良或工艺缺 特性,因而一次侧运行在额定电压下时,一次侧回路 陷。PT长期带电运行,使绝缘材料老化加剧,绝缘 电流较小。图3b中,一次侧发生匝间短路后,相当 强度降低,最终引发绕组匝间短路。 于二次侧多出一个“短路绕组”,回路中短路阻抗远 4.2预防的方法 小于励磁阻抗,因而一次侧在很小的输入电压下,回 (1)应加强发电机出口PT的选型设计、验收试 路电流也会很大。 验和现场维护,选用质量好的机端PT。例如,上述案例 以上述1PTB相为例,空载特性试验时,当二次 中故障PT为大连北方互感器厂生产的JDZX16-22, ·18· 华电技术 第40卷 通过查阅文献资料,该型号 PT与文献[8]中故障 较及在智能电网中的应用[J].华电技术,2012,34(2): PT为同一厂家生产的同型号产品,并且多次出现 50-52. PT匝间短路事故,威胁机组安全稳定运行,这更加 [2]南东亮,孙谊萂,冯小萍,等.一起由PT故障引起基波定 表明PT选型、质量的重要性。 子接地保护动作的分析[J].智能电网,2016,4(5): 458-462. (2)在机组检修期间,按照DL/T596—1996《电 [9] [3]陈俊,陈佳胜,张琦雪,等.发电机机端电压互感器匝间 力设备预防性试验规程》要求 ,开展发电机出口 [10] 短路导致定子接地保护动作分析[J].电力系统自动化, 封闭母线、PT的检查和试验工作 。 2016,40(10):143-147. (3)带电局部放电测试作为一种有效的非电量 [4]于龙滨,姚颖锋.发电机出口TV匝间短路故障分析[J]. 绝缘测试手段,对于判断PT内部是否存在绝缘缺 东北电力技术,2014(12):11-13. 陷有辅助作用,可考虑增加此类试验项目。 [5]赵淼,赵文炎,高自伟,等.电压互感器一次绕组匝间短 (4)定期对发电机出口PT开展巡检和红外线 路引起发电机运行异常的分析及处理[J].黑龙江电力, 成像监测工作。 2014,36(2):160-162. (5)发电机出口PT二次回路接线]广东电网公司电力科学研究院.电气设备及系统[M]. 对,避免出现误接线。新增加的负荷在设计之初必 北京:中国电力出版社,2014:323-324. 须仔细核实有无容量越限的情况。 [7]谭喜堂,吕佩佩,朱琴跃,等.单相双绕组变压器匝间短 路故障诊断[J].电力系统及其自动化,2015,37(1): 5结束语 73-74. 发电机出口PT的匝间短路故障往往会引起机 [8]胡越冬.发电机出口电压互感器(PT)匝间短路故障分析 [J].贵州电力技术,2016,19(5):49-53. 组保护动作,甚至造成非停事故,文中通过对PT匝 [9]电力设备预防性试验规程:DL/T596—1996[S]. 间短路等效电路的分析计算,得出匝间短路会引起 [10]郭晓锋.同产300~1000MW发电机出口PT试验方法 故障相等效阻抗明显降低这一结果,可作为增设保 介绍[J].河南电力技术,2017(3):11-13. 护逻辑的有效判据。发电企业应结合预防的方法,加 (本文责编:刘芳) 强PT设备的选型、订货、验收、投运以及日常维护、 检修、试验工作。 作者简介: 参考文献: 马云飞(1991—),男,河南郑州人,助理工程师,工学硕 士,从事一次高压电气试验工作(Email:dthzsmyf@163. [1]王振岳,陈伟,鹿海成,等.电子式与电磁式互感器的比 com)。 欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍 (上接第6页) Vision,1987,24(6):726-740. [9]周春霖,朱合

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